当前位置:首页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

抚顺石化丁苯橡胶为何抢手

抚顺石化依靠技术创新不断提升产品质量,使丁苯橡胶经历了从被投诉到受青睐的华丽转身。

日前,辽宁抚顺石化烯烃厂迎来一批来自山东青岛的客人。

客人来自赛轮金宇橡胶集团,此行的目的,是实地考察抚顺石化丁苯橡胶生产情况,并有意购买。

这家公司依靠技术创新不断提升产品质量,使丁苯橡胶经历了从被投诉到受青睐的华丽转身。

作为国内单套最大的乳聚丁苯橡胶装置,抚顺石化20万吨/年丁苯橡胶装置试车成功了,但问题也接踵而来。

“刚开工那阵子,因为后处理系统开不起来,装置几乎天天停车。”回忆起开工时的艰辛与窘迫,烯烃厂总工程师李洪国至今仍记忆犹新。

因设计方面“先天不足”,橡胶装置有很多“硬伤”急需修正。抚顺石化的技术人员不分昼夜查资料、跑现场、搞试验,研究改造措施,先后确定了130余项需要整改的项目。

在专家的指导下,技术人员对凝聚槽进行集中改造,对凝聚系统的折流挡板等先后进行14处改造,基本上解决了凝聚系统的堵胶问题。

此后,技术人员先后解决了不能连续化生产、干燥箱运行周期短等诸多问题。

2013年年底,该装置检修后,实现了稳定的连续生产,但产品质量仍不尽如人意。这让丁苯装置的干部员工很郁闷。

产品刚投放市场那年,下游客户对抚顺石化橡胶提出许多尖锐意见,要求立即组织改进。

橡胶生产工艺比较特殊,涉及产品配方及助剂。

“就我们装置来讲,光各种助剂就达28种之多,工艺指标有300多项次,产品质量指标12项。如果调整一个参数,多项指标就发生一系列连锁反应,这个过程很复杂。”李洪国介绍。

为此,抚顺石化专门成立丁苯橡胶装置技术攻关组,对影响装置平稳运行和产品质量的因素进行深入探讨分析,制定整改措施。

攻关小组在研究调节剂加入方式对产品性能影响的过程中发现,装置原采用的调节剂一次加入方式,在反应前期就会被逐渐消耗,对于反应后期的门尼黏度指标起不到较好的调节作用。

而改用两点加入方式,反应后得到的聚合物分子量均匀,门尼黏度等关键指标也较为稳定。

据此,车间减少使用置换塔,将调节剂一点加入改为两点加入,使产品的内在质量更加稳定。随后,他们又陆续实施多项改造,各项经济技术指标明显提高。

经过持续攻关,抚顺石化丁苯橡胶的优级品率,由试车初期的30.84%提升到目前的97%以上。

经过不懈努力,抚顺石化的丁苯橡胶产品在市场上声誉渐起,先后销往徐州、杭州、青岛等多个地区的几十家企业,产品质量受到中策、徐轮、金宇等知名大型轮胎企业的高度认可。

文章来源:中国石油新闻中心

版权声明

凡注明“来源:轮胎世界网”的文字、图片和视频作品,版权均属轮胎世界网所有,任何媒体、网站或个人未经书面授权不得转载、链接、转帖或以其他方式使用;已经书面授权的,在使用时必须注明“来源:轮胎世界网”。违反上述声明者,本网站将追究其相关法律责任。

有关版权事宜请联系:13071111139 邮箱:fenglh@tireworld.com.cn

返回顶部